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宜昌船柴6FA.01 HED型接管改善方案獲GE認(rèn)可
時間:2016-09-02
閱讀次數(shù):1016
近日,宜昌船柴在進(jìn)行首臺6FA.01 HED型接管產(chǎn)品開發(fā)制作時,由于產(chǎn)品圖紙設(shè)計不利于焊接操作,導(dǎo)致該接管翼型體尾部焊縫質(zhì)量隱患較大。為將隱患降到最低,制造研發(fā)部能源裝備科立即行動與鋼構(gòu)一廠相關(guān)項目負(fù)責(zé)人成立改善小組,對6FA.01 HED型接管翼型體尾部成型技術(shù)方案進(jìn)行改善。
改善小組通過對6FA.01 HED型接管的翼型體尾部原設(shè)計圖紙進(jìn)行仔細(xì)分析和研究,發(fā)現(xiàn)原結(jié)構(gòu)由兩塊不銹鋼板加一條T型不銹鋼條焊接組成。該T型不銹鋼條焊接部位設(shè)計采用了小于90度的形式。小組成員對該設(shè)計在實際焊接過程中的難點進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)操作難度大且容易產(chǎn)生根部未融合等缺陷。改善小組結(jié)合公司多年對于GE產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和材料成型上的經(jīng)驗,大膽提出了技術(shù)改進(jìn)方案,建議GE公司采用薄板冷壓成型替代原焊接成型的方案。目前,該技術(shù)改進(jìn)方案已得到GE公司設(shè)計工程師的最終確認(rèn),他們非常認(rèn)同公司改善小組在6FA.01 HED型接管產(chǎn)品上的設(shè)計改動,并會將其應(yīng)用到后續(xù)產(chǎn)品中。
經(jīng)核算,該技術(shù)改進(jìn)方案從制造工藝上,節(jié)約T型接頭及板材下料時間22小時,裝配焊接時間40小時;從檢驗上節(jié)約6-8小時RT時間和4小時UT時間;從質(zhì)量風(fēng)險上,避免了至少3000歐元的檢驗費用。
改善小組通過對6FA.01 HED型接管的翼型體尾部原設(shè)計圖紙進(jìn)行仔細(xì)分析和研究,發(fā)現(xiàn)原結(jié)構(gòu)由兩塊不銹鋼板加一條T型不銹鋼條焊接組成。該T型不銹鋼條焊接部位設(shè)計采用了小于90度的形式。小組成員對該設(shè)計在實際焊接過程中的難點進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)操作難度大且容易產(chǎn)生根部未融合等缺陷。改善小組結(jié)合公司多年對于GE產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和材料成型上的經(jīng)驗,大膽提出了技術(shù)改進(jìn)方案,建議GE公司采用薄板冷壓成型替代原焊接成型的方案。目前,該技術(shù)改進(jìn)方案已得到GE公司設(shè)計工程師的最終確認(rèn),他們非常認(rèn)同公司改善小組在6FA.01 HED型接管產(chǎn)品上的設(shè)計改動,并會將其應(yīng)用到后續(xù)產(chǎn)品中。
經(jīng)核算,該技術(shù)改進(jìn)方案從制造工藝上,節(jié)約T型接頭及板材下料時間22小時,裝配焊接時間40小時;從檢驗上節(jié)約6-8小時RT時間和4小時UT時間;從質(zhì)量風(fēng)險上,避免了至少3000歐元的檢驗費用。